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来源:超级管理员
发布时间:2024-03-25
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MgO-C砖因其具有耐火度高、抗热震性优良和抗侵蚀能力强等优良特点而被广泛应用于钢铁企业,如转炉炼钢和电炉炼钢[1]。随着对钢水质量要求的不断提高,耐火材料对钢水质量的影响越来越受到重视[2-5]。
由于钢包用耐火材料接触钢液面积大、接触时间长,特别是渣线部位,容易受到钢渣中的CaO、SiO2、Fe2O3等的化学侵蚀,在浇钢中渣线砖还要较长时间暴露于空气中,受到O2的氧化侵蚀,所以对耐火材料的性能提出更高的要求。
本试验通过检验试样的物理指标,验证低熔物添加剂对钢包渣线砖的影响。
1.1 原料及配比
试验采用大结晶电熔镁砂(5-3、3-1、1-0)为骨料,鳞片石墨、电熔镁砂粉为基质,金属铝做抗氧化剂,新型低熔物添加剂为钠硅化合物采用树脂结合,原料的化学组成见表1。
1.2 试样制备及性能检测
配好的原料按照一定加入顺序及加入时间在混碾机中混合均匀,在1000T摩擦压砖机上机压成型,试样经110℃干燥6h,烘干至200℃保温12h取样化验,在1650℃下煅烧保温3h。
测定试样耐压强度、显气孔率和体积密度、烧后试样线变化率及打50mm孔做抗渣试验。
2 <!--[endif]-->结果与讨论
2.1 试样线变化率对比分析
图1所示为三种试样线变化率,从图中看出,三种试样线变化率差别不大,该新型添加剂未引起产品收缩现象,相较于A1、A2两种试样的膨胀系数反而增大,原因可能是添加剂中Si含量偏高所致。
2.2 试样理化指标对比分析
表二所示为三种试样理化指标情况,从表格对比发现,A2、A3试样的显气孔率较A1有所降低,耐压强度明显偏高。说明,低熔物添加剂在高温状态下能够起到封闭气孔,减少显气孔率,新型的低熔物添加剂影响特别明显。
2.3 试样抗渣性及抗氧化性对比分析
图2是三种试样的抗渣侵蚀情况分析,图示看出,A1试样侵蚀深度达到60mm,在中间形成一侵蚀凹槽,且边角已经侵蚀成为一空洞,A2试样侵蚀不均匀,最深处侵蚀达到55mm,边角已经疏松,A3试样侵蚀较为均匀,侵蚀深度为52mm,未出现试样与钢渣剧烈反应的情况。
图2 三种试样抗渣及抗氧化
由图2可以看出,三个试样氧化层厚度对比明显,A1氧化层厚度达到6mm,A2氧化层厚度为4mm,A3氧化层厚度为2mm,表明低熔物的加入在封闭气孔,阻止钢渣对试样进一步氧化中起到主要作用。
3 实际使用结果
A3配方在某钢厂实际使用中,LF+VD精炼,一次性使用寿命18次,残厚80mm,侵蚀均匀,未出现平缝和竖缝现象,能够满足钢厂使用。
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